篦冷机、预热器技改后大幅降低熟料成本!曲阜中联持续进行节能降耗改造

九月份以来,曲阜中联水泥生产制造部全体干部职工立足岗位,群策群力,以错峰生产为契机积极挖掘设备潜能,成立了节能技改攻关小组,党支部委员牵头创建攻关课题,先后完成了一线篦冷机侧风改造、预热器风道扩径、三级下料管下移等一系列小改小革,助力节能降耗、提质增效等工作再上新台阶。

巧增侧风冷却  助力余热回收

为改善篦冷机一段运行时经常出现的“红河”现象,强化熟料急冷效果,降低熟料温度,提升熟料品质,进一步回收可用热量,小组成员潜心研究、反复论证,结合兄弟企业案例,成功对一线篦冷机一段进行了侧吹风改造。

篦冷机、预热器技改后大幅降低熟料成本!曲阜中联持续进行节能降耗改造

本次改造利用闲置的旧风机,在一段篦冷机盲板上方南北两侧各安装6块充气篦板,冷却风通过侧篦板对篦床两侧熟料进行水平方向的冷却。侧吹风改造后“红河”现象基本消失,二次风温提高了约10℃,余热温度提高了约25℃,3d熟料强度提高了0.8Mpa,系统运行更加稳定,本次改造预计可降低熟料成本约2.0元/吨。


再移下料管 再降热损失

今年七月份对预热器一、二级下料管撒料箱下移改造后,系统热耗明显降低。攻关小组再次组织对一线三级下料管进行技改,两侧撒料箱下移380mm。投料运行后,预热器一级出口温度下降了约6℃,进一步提升了预热器系统热利用率,降低了熟料热耗,达到了预期的改造效果。

篦冷机、预热器技改后大幅降低熟料成本!曲阜中联持续进行节能降耗改造

风道扩径改造 降低系统电耗

预热器系统风阻的大小,决定了熟料煅烧工序电耗的高低。针对一线预热器系统负压整体偏高的现状,攻关小组查找翻阅设备图纸并仔细测量二线预热器各部位数据,对影响系统通风的关键部位进行改扩和修正,增大了关键部位的通风截面积。改造后,在满足系统风量的前提下,系统负压降低400Pa左右,系统通风更加通畅,高温风机转速降低35rpm,吨熟料综合电耗降低0.81度/吨。

生产不停,降本不止。生产制造部节能降耗的工作永远在路上,面对日趋严峻的行业现状,全体干部职工将矢志不渝、笃行不怠、苦练内功、不断创新,决战四季度、大干一百天,奋力冲刺全年目标任务,以实际行动、实际成效庆祝党的二十大胜利召开。

来源:曲阜中联水泥有限公司

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