刻不容缓:升级改造现有水泥窑SCR脱硝


现有的大部分水泥SCR脱硝项目因为氨逃逸超标需要推倒重来

国内近600家水泥企业已经安装高温高尘SCR脱硝,水泥窑预热器C1出口含尘浓度在100~190g/Nm³生料的烟气(没有预除尘)直接进SCR反应器,每小时20~90吨生料连续通过几层催化剂,催化剂容易堵塞,影响窑内通风,造成窑系统产量下降10~30%。高温高尘SCR脱硝的氨水用量大部分是吨熟料3~5公斤,有的超过7公斤,氨逃逸经常超过100mg/Nm³。

水泥窑高温高尘SCR脱硝氨逃逸超标的原因

高温高尘SCR脱硝的催化剂主要采用比表面积低的11孔(孔径12mm)和13孔(孔径10mm),水泥窑预热器C1出口含尘浓度在100~190g/Nm³的烟气直接进SCR反应器,每小时20~90吨生料连续通过2~4层催化剂,催化剂长期处于30~60%堵塞状态,通风的催化剂孔内风速达到6~10m/s(超过催化剂内孔合理风速),通风的催化剂内孔风速过快,脱硝效率低,不通风的催化剂不工作,整个SCR反应器脱硝效率低于40%,这是造成氨逃逸超标的原因。

高温低尘SCR脱硝可以稳定实现氨逃逸达标

江西欣久为环保科技有限公司研发成功的径滤式电除尘器,是解决水泥窑SCR脱硝氨逃逸达标的突破技术。该除尘器是不锈钢滤网除尘器和电除尘器的完美结合体,过滤除尘为主,电场为辅,取得六个国家专利证书,可以离线清灰。除尘效率高(达到90%),阻力小(小于200Pa),耐高温(达到400℃)。将预热器C1出口含尘100~190g/Nm³烟气通过径滤式电除尘器降到<10g/m³,低浓度的烟气进入催化剂内孔,不会堵塞催化剂,SCR反应器效率大于95%,实现SCR反应器的氨逃逸达标。

采用径滤式电除尘器的高温低尘SCR脱硝是目前市场上最合理最平衡的技术。即使水泥窑运行异常时C1出口400~550℃高温烟气长时间(超过一个小时)进入径滤式电除尘器,造成电场高温变形(温度正常时变形会恢复,不能恢复的变形只需简单校正,设计合理,电场不会造成破坏性变形),电场失效,只靠滤网除尘,除尘效率也有70%,催化剂不会堵塞,脱硝效率保持高效。

现有的SCR脱硝项目改造拉开序幕

河南嵩基水泥公司日产5000吨生产线在2019年建设的高温中尘SCR脱硝,因为传统电除尘器失效,只起到沉降室的作用。2025年4月江西欣久为公司对嵩基水泥的高温中尘SCR脱硝项目进行升级改造,将原传统电除尘器改为径滤式电除尘器,实现高温低尘SCR脱硝技术,降低氨水用量,减少氨逃逸。同时将径滤电除尘器收集的粉尘通过新安装的高温提升机入窑,实现“六级预热器”的升级版,节电节煤。该改造工程在2025年9月初完成,达到了预期效果。嵩基水泥SCR脱硝改造项目拉开了现有SCR脱硝升级改造的序幕。

现有的SCR脱硝项目改造刻不容缓

每个省市要求水泥企业在2028年底全部完成超低排放改造,没有达到超低排放的企业不能生产。安装了SCR脱硝不能稳定达标的企业也不能生产。因此安装了SCR脱硝又不能稳定达标的水泥企业要提前进行计划,拖到后面有可能因为没有时间(要6个月时间)和没有资金(超过1000万)改造,企业直接倒闭。江西欣久为公司应该是国内外唯一具备升级改造SCR脱硝能力的企业。要改造SCR脱硝的水泥企业提前联系江西欣久为公司,避免错过改造的最佳时间。

新上水泥窑SCR脱硝项目不能再犯错

目前水泥窑SCR脱硝主要技术线路是金属滤芯除尘脱硝一体化、传统电除尘器+SCR脱硝、高温高尘SCR脱硝和径滤式电除尘器+SCR脱硝。由于SCR脱硝运行困难的信息不透明,环保公司宣传有水分,水泥企业在选择技术线路时,很难具备“伯乐”的水平,分辨能力不够,90%的企业最终选择的脱硝技术线路,不能稳定达标,环保验收不了,甚至影响窑系统正常生产。

大部分水泥企业对脱硝超低排放还保留跟随大流的习惯思维(国内几个头部水泥集团正在调研江西欣久为公司的高温低尘SCR脱硝技术,储备技术升级),没有意识随大流有滞后的风险。特别是民营水泥企业没有深刻认识到选择错误SCR脱硝技术的代价是致命的。选择最合理最可靠的高温低尘SCR脱硝技术虽然一次投资成本较高,但综合成本会低很多

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