拉开序幕:升级改造现有水泥窑SCR脱硝


河南登封市嵩基水泥有限公司日产5000吨线现有的高温中尘SCR脱硝系统,因为传统电除尘器失效,电场没有高压电压和电流,只起到沉降室的作用,高温中尘SCR脱硝相当于运行在高温高尘SCR脱硝的状态,氨逃逸有超标的风险。

嵩基水泥公司勇于担当,为了进一步减少氨逃逸,在2024年底嵩基水泥公司选择江西欣久为公司对现有高温中尘SCR脱硝项目进行升级改造,将原传统电除尘器改为径滤式电除尘器,实现高温低尘SCR脱硝技术。该改造工程在2025年9月初基本完成(由于停窑改造时间只有20天,有些改造内容需要再次停窑完善),传统电除尘器升级改造后,两个电场有了正常的高压电压(40~70KV)和高压电流(300~800mA),除尘效率达到预期效果,SCR反应器变得通畅,吨熟料氨水用量降低了。此次嵩基水泥SCR脱硝升级改造成功,正式拉开了现有SCR脱硝项目二次改造的序幕。

现有的大部分水泥SCR脱硝项目

因为氨逃逸超标需要推倒重来

国内近五百家水泥企业已经安装高温高尘SCR脱硝,水泥窑预热器C1出口含尘浓度在100~190g/Nm³的粘性生料的烟气(没有预除尘)直接进SCR反应器,每小时几十吨生料连续通过几层催化剂,催化剂容易堵塞,堵塞严重时影响窑系统生产。高温高尘SCR脱硝的氨水用量大部分是吨熟料3~5公斤,有的超过7公斤,氨逃逸严重超标。为了解决高温高尘SCR脱硝的氨逃逸超标问题。需要SCR反应器前面安装径滤式电除尘器,升级为高温低尘SCR脱硝技术。

国内有三十多套水泥窑高温中尘SCR脱硝,传统电除尘器因为高温失效,传统电除尘器只起到沉降室的作用,高温中尘SCR脱硝相对于运行在高温高尘SCR脱硝的状态,催化剂容易堵塞,氨逃逸也会超标,需要将传统电除尘器改为径滤式电除尘器,实现高温低尘SCR脱硝。

国内有几十多套水泥窑中温中尘SCR脱硝,由于烟气温度低于270度,烟气中的SO3或SO2和氨水容易生产硫酸氢铵,硫酸氢铵的结晶体在催化剂中堆积,造成催化剂失效,堵塞催化剂,造成氨逃逸超标。为了解决氨逃逸问题,需要对SCR反应器前端的烟气进行升温、脱硫和预除尘,工艺复杂,改造的难度大和成本非常高。

稳定实现氨逃逸达标只有采用高温低尘SCR脱硝技术

江西欣久为环保科技有限公司研发成功的专利产品径滤式电除尘器,是解决水泥窑SCR脱硝困局的突破技术。该除尘器是不锈钢滤网除尘器和电除尘器的完美结合体,取得六个国家专利证书,可以离线清灰。除尘效率高(>90%),阻力小(<200Pa),耐高温(达到550℃)。将预热器C1出口含尘100~190g/Nm³烟气通过径滤式电除尘器降到<6g/m³,低浓度的烟气再进入SCR反应器脱硝。实现NOX<50mg/Nm³,同时氨逃逸<8mg/Nm³。将径滤式电除尘器收集高温回收物料直接入预热器C1~C2,达到“升级版的六级预热器”的效果,提产、节电和节煤。

江西欣久为公司的高温低尘SCR脱硝技术在2024年在贵州资兆建材有限公司成功应用之后,逐步得到水泥行业的认可,在2025年中标了贵州江葛水泥有限公司4500吨生产线SCR脱硝项目、云南会泽金塬水泥有限公司3200吨生产线SCR脱硝项目、四川广安桂兴水泥有限公司2500吨生产线SCR脱硝项目。

改造艰难:尽量一次投资成功避免二次改造

河南嵩基水泥有限公司高温中尘SCR脱硝升级改造:包含了电除尘器内部改造、对原SCR反应器进行优化、SCR反应器出风管道改造、加装高温提升机(回料入窑)、加称重稳料仓、拉链机,增加新管道和新设备在原来框架上的支撑框架平台,从设计、施工安装、调试合格的总包工程。由于电除尘器内部件拆除难度大,顶部和内部件拆了7天(24小时三班倒),相当于21天,整个改造历时5个月。

由此可知,现有的高温高尘或高温中尘以及中温中尘SCR脱硝升级改造都面临改造工作量大,施工难度大,改造成本高(上千万元甚至高于新建)。为此,建议还没有安装SCR脱硝的水泥企业慎重选择,最好一次成功,避免二次改造。

技术咨询联系电话:肖寒卫13908092823


本网原创稿件版权为“智慧水泥”独家所有,任何媒体或个人在转载使用时须注明“来源:智慧水泥+本网链接”。本网转载的稿件是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如涉及版权等问题,请作者在两周内尽快联系处理(关注公众号“智慧水泥”后台留言)。业务咨询:18010494526